Léptetőmotor-tapasztalat segítségével
Gyakran találkozik egy probléma mikor használ léptetőmotort---lépés elveszett.
A mérnök használ léptetőmotor, oly sok év, léptetőmotor nem elképzelni, annyira rossz, kivéve, ha taposógép illesztőprogram-fejlesztőkszint nem jó.
Mert van egy jó segítségével léptetőmotor, tapasztalatok, így nem könnyű-hoz használ nekem a szervó motor, léptetőmotor van aelőnye, hogy egyszerű programozás, kevesebb, kevesebb hiba, a nagy nyomaték, és most a lépegető motoros impulzusok legfeljebb 60000 PUL/REV, vezetékekelég pontos. Sebességet is elérheti 3000 rpm, általában elérheti 600 rpm.Léptetőmotor általában azt mondta, hogy képes legyen elérni 600 rpm, sőt, nem tudja elérni ezt a sebességet, a gyártók azt mondja, 600 rpm,Ez jó, ha lehet kapni 500 RPM-a futás közben. Általában, a gép tud megy 500 RPM,-a ' igazi böjt. Ha több, mint 500 RPM, esetleghogy leállt, a motor, hogy a zaj, mint egy beragadt, ami a sebesség túl magas, és a motor nem tud válaszolni. Előfordulásaezt a jelenséget megoldás van: 1, hogy csökkentse a maximális üzemi frekvencia; 2, a növekedés bővíteni, és csökken a gyorsulásidő; 3, csökkenti az induló frekvencia; 4, állítsuk be a mikro-lépés, hogy a magas szintű.
Léptető motor fordulatszám és nyomaték fordítottan arányos a gyorsabb forgása, a kisebb nyomaték. Ez nagyon fontos akijelölés, nem egy kis ló húzza egy nagy kosár. Nem számít, válassza ki a nagy motor, kicsi, vagy éppen elég nem jó,lépés okozta a kis motor, elveszett nehéz teher.
Általában a meghajtó jel impulzus a 24V-os string 2K ellenállás. Gyártói általában azt ajánlják, hogy a 1.8K ellenállás ~ 2K.Valójában, én mért, 2K ellenállás, az impulzus feszültség csak 2.2V. Később használom a 1.5K ellenállás. A probléma az, hogy azért jöttema gyakorlatban, van egy motoros nem nem megy sima, ellenőrizze egy csomó helyen nem találta meg az OK, majd megváltoztatta a rezisztencia,ez rendben. Általában Optocsatoló ellenáll 24V, különösen nincs ellenállás, is fel lehet használni közvetlenül kapcsolódik.Persze-a ' jobb-hoz felszerel egy ellenállás.
Sokan azt mondják, hogy egyrészről motor elveszett lépés, valójában, sok oka van mechanikus, csavar csapágy nincsenek telepítve jobb,csavar viselt, vasúti viselt, lehet, hogy ezek a problémák hibás mechanikus, valamint a származási, minőségi váltás, közvetlenül befolyásoljaa pontosság.
Találkoztam saját eljárásaikat, hogy harci helyzetben, talán egy technikai probléma, ez azt jelenti, hogy a feldolgozást követőenbefejeződött, a program néha futtassuk a feldolgozás vissza eredeti helyzetébe, önirányító program nem kapcsolódik.Ez közvetlenül a halmozott hibát okozott után egy hosszú ideig megfigyelő kideríteni a probléma. Ez történik aaz egyenletes mértékben forgalmazás gép. Egy csomó téma azokról a halmozott hibát, azt hiszem, egy csomó dolog találkozik az ügyhogy találkoztam.
Léptetőmotor tehetetlenségi termelnek, mint nagy terhelés, ez a helyzet okozta mozgó túl messzire.
Jogging utasításokat nem helyesek, különösen az a lényeg, hogy helyezze vissza a származás, a baj. Kezdet és a vég-ból joggingmegegyezik egy teljes 90 fokos derékszög, a kezdet és a vég a hirtelen fékpedál. Így a származási kell még használni homing utasításokat.
A jelenlegi léptetőmotor nem meghatározott névleges áramerősségének, általában egy kis szint, névleges 6A, alkalmazkodni a 5.5A. Ebben az időben anyomaték elég, a hőmérséklet magas lesz. Bár a léptetőmotor elérheti a 80 fok, a hőmérséklet túl magas,befolyásolja a mágneses mező.





